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某氣化廠廢水處理工藝問題分析及改進措施

論文類型 技術與工程 發表日期 2006-02-01
來源 《中國環保產業》2005年第5期
作者 王麗艷,于清江
關鍵詞 煤氣廢水 水質全分析 水解酸化 A/O工藝
摘要 本文針對某氣化廠廢水處理設施在運行中出現的污泥松散、沉降性能差、出水COD和NH3-N不能滿足排放標準的實際問題,對現有處理工藝流程和各單元出水水質進行了全面的分析,找出了問題的癥結所在,并提出了相應的改進措施。

  氣化廠在煤制氣過程中產生的煤氣廢水水量較大,污染物成分復雜,COD和NH3-N濃度很高,而且含有很多的石油烴類化合物、大分子羧酸和酯類化合物等難降解物質,用一般的預處理/二級生物處理工藝處理煤氣廢水很難達到排放標準。

1 某氣化廠廢水處理現狀
1.1 現有處理工藝流程
  某氣化廠生產過程中產生的煤氣廢水,經除酚蒸氨處理后,投加絮凝劑,進行反應、氣浮,去除浮油后進入T01貯罐進行稀釋處理,最后進入三級射流曝氣生物反應池。具體工藝流程如下圖所示。

  上述工藝流程中,污水在一級射流曝氣池內的水力停留時間為15h,在二級和三級射流曝氣池內的停留時間都是8h。
1.2 現有工藝存在的主要問題
  該氣化廠廢水處理工程是由德國設計、安裝并調試的。在運行初期,出水基本能達到排放標準,但在更換煤型之后,出水水質不斷惡化,COD、NH3-N、色度等指標均不能達到排放標準,主要問題有如下兩個方面:
  (1)在三級射流曝氣池內的污泥濃度較低,污泥結構松散,沉降性能差,在三級澄清池內沉淀的分離效果不佳,出水水質混濁。
  (2)在射流曝氣池,特別是在一級射流曝氣池內經常出現溶解氧不足的情況,有機物去除效率低。由于NH3-N沒有得到有效的去除,致使出水色度非常高。
2各處理單元出水水質全分析
  在原有處理工藝流程中,T01貯罐后面的三級生物處理是關鍵處理單元,其直接影響到系統的最后出水。經對T01貯罐、三級澄清池的出水進行取樣,順序編號為1號(一級澄清池)、2號(T01貯罐)、3號(二級澄清池)和4號(三級澄清池),通過對4個水樣進行水質全分析,以確定原有工藝問題的癥結所在。
2.1 常見陰離子分析
  常見陰離子分析采用離子色譜法,離子色譜條件為:分離柱—AS4A-SC;保護柱—AS4A-SC;抑制柱—AMMS-II;淋洗液—1.7mMNaHCO3+1.8mMNa2CO3、流速2.0mL/min;再生液—25mMH2SO4、流速5mL/min。測定結果見表1。

表1 常見陰離子分析結果(mg/L)

編號 F- Cl- NO2- NO3- PO43- SO42- 1 62.22 101.4 - - - 74.05 2 153.85 74.5 17.4 15.2 16.15 362.35 3 66.7 84.2 28.35 24.4 28.75 410.05 4 21.25 93.4 8.9 67.4 30.58 456.70

  從表1中NO2-和NO3-的濃度變化可以看出,射流曝氣池內已經具有了一定的硝化效果,但硝化效果不佳,NO2-和NO3-的生成濃度較低,因此NH3-N的去除率低,影響了出水色度。在一級射流曝氣池內,SO42-濃度有較大升高,說明T01貯罐出水中的還原性硫化物被大量氧化成SO42-,消耗掉大量的溶解氧,這也是一級射流曝氣池內溶解氧不足的原因之一。
2.2 COD、BOD、TN和TP分析
  COD的測定采用重鉻酸鉀法,BOD的測定采用稀釋倍數法,TN和TP均采用分光光度法。測定結果見表2。

表2 COD、BOD、TN和TP測定結果(mg/L)

編號 COD BOD TN TP 1 2803 656 420.78 5.78 2 1818 407 392.64 9.65 3 1357 241 390.78 10.47 4 1136 88 390.47 9.70

  由表2可以看出,原有處理工藝對BOD有著較高的去除率,可達86.6%,COD、TN的去除率則較低,分別為59.5%和7.2%,TP還出現了負去除率,出水水質不能滿足排放標準。為了弄清各處理單元對有機物的去除規律,對這4個水樣進行了GC/MS分析。
2.3 GC/MS水質全分析
  GC/MS的操作條件為:
  色譜條件:氣化室溫度270℃,色譜柱DB-5;程序升溫0~15min,50~170℃,8℃/min;15~45min,170~270℃,5℃/min。
  質譜條件:激發電流750mA,離子源電壓1340V,源溫度170℃。
  測定后從總離子流圖和計算機檢索結果可知:1號水樣共檢出有機化合物80種,主要為醇、酮、羧酸和溶解性石油烴類;2號水樣檢出59種,主要也是醇、酮、羧酸和溶解性石油烴類;3號水樣檢出22種,主要為低分子量烷烴、石油烴及少數酯類;4號水樣檢出12種,主要為酯類和石油烴。根據上述檢索結果,可以得出如下結論:經過三級曝氣池處理后,有機物的數量和種類呈減少趨勢,說明現有工藝對易于生物降解的有機物有較好的去除效果,但對于難生物降解的有機物如酯類、石油烴類等,即使好氧反應時間延長,也沒有提高系統對這些有機物的去除效果,因此必須對現有的處理工藝進行改進。
2.4 生物相分析
2.4.1 原生動物觀察
  分別取三級曝氣池的泥水混合物500mL,順序編號為I號(一級曝氣池)、II號(二級曝氣池)和III號(三級曝氣池)水樣,搖勻后吸取少量滴于載玻片上,在顯微鏡下對原生動物進行觀察,結果列于表3。

表3 水樣中原生動物的組成

樣品編號 I號 II號 III號 草履蟲 極少 無 極少 鐘蟲 極少 無 極少 豆形蟲 極少 無 極少 胞囊 較多 多 較多


  從觀察結果看,三級曝氣池的活性污泥中原生動物的數量和種類都很少,多以胞囊形式存在,說明水質條件惡劣,不適合原生動物生存,這也間接說明了污泥的活性較低。
2.4.2 細菌總數的測定
  采用平板菌落計數法,對3個水樣中的細菌總數進行了測定,結果為:I號泥水混合物細菌總數為1.6×104MPN/mL,II號為1.6×104MPN/mL,III號為5.4×104MPN/mL。
  以上結果表明三級曝氣池中的細菌數量相對較少,比運行良好的活性污泥細菌數量少3~5個數量級,這也是污染物去除效果差的主要原因之一。
3 改進措施
  通過以上分析可知,煤氣廢水中含有很多難于生物降解的酯類、石油烴類等大分子有機物,在好氧條件下雖然經過了三級曝氣處理也難以將其降解去除,因此應對現有的處理工藝進行改進。
  (1)在原來的一級曝氣池前增設水解酸化池。在水解酸化池內,難降解有機物會在水解酸化細菌的作用下,轉化為脂肪酸、醇類等化合物,這些化合物可在后續的生物反應池內被降解去除。
  (2)將原來的一級曝氣池改為缺氧池,并將三級澄清池的上清液進行回流至缺氧池,以提高脫氮效果。許多研究表明采用A/O工藝對COD和TN均有較好的去除效果。
  (3)對現有的曝氣方式進行改進,采用鼓風曝氣方式。原有的射流曝氣對活性污泥絮體的形成有很大影響,污泥結構松散,難以形成菌膠團,在澄清池內沉淀的分離效果不理想,使得曝氣池內污泥濃度難以提高,這直接影響了有機物和NH3-N的去除效果。
  (4)在二級和三級曝氣池內安裝填料,以提高反應器內的生物量,提高處理效果。
  (5)廢水中的TP含量偏低,使得曝氣池內營養物質不平衡,不利于細菌的增殖,因此,在運行中應適量補充部分磷源。

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