王新喬 湖北雙環科技公司熱電廠(432407) 【摘要】本文結合雙環公司超濾系統實際情況,從超濾預處理、工藝參數的控制、化學清洗三個方面的運行管理進行了分析和探討。 【關鍵詞】超濾 膜通量 預處理 運行管理 化學清洗 前言 湖北雙環科技股份有限公司熱電廠現有4臺75t/h、2臺130t/h的中壓鍋爐,1臺130t/h的高壓鍋爐,熱電聯產,供汽為主,發電為輔。正常生產時供一級除鹽水450t/h,二級除鹽水150t/h ?;囬g共有固定式陽離子交換塔9臺(120 t/h臺)、陰離子交換塔9臺(120 t/h臺),混合離子交換塔2臺。由于源水水質惡劣、化學水處理工藝缺陷及設備能力不足,一、二級除鹽水水質難以達到要求,除鹽水中電導率及SiO2超標,特別是高壓鍋爐蒸汽中的SiO2含量嚴重超標,高壓機組無法運行,嚴重影響生產。為滿高壓鍋爐水質要求,公司在2003年10月投資650萬元建設一套采用超濾反滲透技術生產二級除鹽水220 t/h 的水處理裝置,以滿足高壓鍋爐用水的要求。 1. 水質及系統情況 1.2原水水質 公司采用漢江的支流府河水為水源,河水經混凝、加氯、澄清和過濾處理后送往各用戶,其處理水量3000T/H,到化水車間的典型的源水水質分析表如下: 名稱 | 含量 | 名稱 | 含量 | 總固形物 | 297mg/l | HCO3- | 60 mg/l | 總硬度 | 1.2 mmol/l | SO42 - | 52 mg/l | 總堿度 | 1.2 mmol/l | Cl- | 50 mg/l | 電導率 | 280µs/cm | Na+ | 3.5mg/l | 濁度 | 2-10NTU | PH | 7.0 | Ca2+ | 41mg/l | COD | 5mg/l | Mg2+ | 4.7mg/l | Fe2+ | 0.024mg/l | SiO2(膠體) | 6 mmol/l | SiO2(活性) | 8 mmol/l |
因水源為地表水,水質受季節影響較大,枯水季節(同年十月至次年四月)水質呈周期性惡化,總固形物高達800 mg/L,Cl-150-200 mg/L,活性SiO2 16 mg/L。 1.2 原制水系統流程如下 :
1.3 新增超濾(UF)和反滲透(RO)后的流程示意圖如下: 
2. 超濾預處理運行管理 原水在供排水車間混凝、澄清、過濾及加氯殺菌處理后(處理水量3000 T/H ),部分水通過公用管道送至化學車間(700T/H )。因公用管道勻為鋼管,運行過程中受其他用戶的影響,水量水壓波動大,整個管道中形成不規則的漩流及脈沖,水中含有鐵銹、菌藻殘留物、固體顆粒及破碎礬花等雜質,為防止這些物質對超濾的機械污堵,超濾的預處理顯得尤為重要。我公司超濾預處理有粗濾和精濾二部分,粗濾采用四套逆流高效過濾器,直徑3000mm,單套產水210 T/H;精濾采用二套20纏繞式濾芯過濾器,單套產水160T/H。 2.1高效過濾器的運行管理 高效過濾器的運行大致可分為三個過程,運行初期濾層阻力小,截污能力大,進水自中心向四周形成速度梯度,配水難以均勻,嚴重時在過濾器內形成局部死角,特別是過濾器中空氣沒有排盡時該狀況更加嚴重,給菌藻類滋生繁殖創造極有利條件;運行中期,隨著纖維束中心區域截污量的增加,自四周向中心阻力增加,配水趨于均衡,產水量及水質穩定;運行末期,截污能力已盡極限,淺層纖維束已形成阻力極大的濾餅,進出口壓差迅速增加,深層纖維束隨時有被穿透的可能,出口水質趨勢于惡化。 運行初期和末期的監控是運行管理的重點,運行初期要使進水均勻,余氣排盡,在保證產水量的情況下將進水適當截流,使過濾器內水流速度差降至最低,消除過濾死角,防止菌藻類滋生繁殖,在運行過程中隨著產水量的變化逐漸增加進水量;在運行末期,嚴格監測進出口壓差及產水濁度,壓差超過0。2MPa或濁度超過2FTU時,過濾器退出運行進行氣水洗。另外,過濾器在運行過程中不得停運,以防濾層紊亂及攪動影響產水質量。 過濾器的日常清洗通過上進水下進氣的方式對流沖洗,保持進氣強度在60L/s﹒m3左右,使纖維束充分攪動,達到截留物徹底脫落的目的。同時在運行之初,緩慢升壓,廢水外排,直到產水合格后并入系統。 高效過濾器長期運行后,由于菌藻類滋生繁殖、膠體與纖維束的靜電吸引、有機物的污染等因素,造成運行周期短,截污能力下降,水氣洗后壓降不明顯,就需要進行化學清洗。我們采用3%NaOH、0.5%NaCLO混合液,加熱到30℃,浸泡濾料24小時后進行氣水合洗,至PH≤8時結束,清洗后產水還原率可達98%以上,截污容量大于10㎏/m3。 2.2精密過濾器的運行管理 精密過濾器中纏繞濾芯采用承插式安裝,工作側與產水側由“O”型圈分隔,因過濾器直徑?。?00mm),進出水沒有設置配水裝置,結構簡單。在過濾初期,要緩慢進水,排盡空氣,防止形成過濾死角及水錘沖擊破壞閉封圈,造成進出水短路;在運行過程中,嚴格監測進出水壓差,當壓差大于0。1MPa時,必須對濾芯進行更換,否則,會造成出水篩板變形,濾芯與孔板密封不嚴,進出水短路,產水水質惡化。更新濾芯后的首次投運,產水排放10~15分鐘,防止線絨及檢修殘留物對超濾的污堵。 經過以上預處理后,超濾進水SDI在5左右,為超濾的穩定運行創造了良好的條件。 3. 超濾裝置的運行管理和維護保養 3.1 超濾系統工藝裝置情況 我公司超濾反滲透系統由武漢科夢發展有限公司設計調試,超濾采用一級一段部分循環連續式工藝流程,四組并聯運行,濃水回流四組合一,單泵增壓循環,每組掛超濾柱39支,單組產水76t/h,系統濃縮水排放8t/h。進水配置20μ過濾器二臺及穩壓調節門一臺,以控制進水水質及進水壓力。超濾反洗采用氣水脈沖擦洗,配備反洗泵二臺、空壓機一臺,反洗頻率每二小時一次。超濾柱直徑200mm,額定工作壓力0.25MPa,產水量2t/h,濾膜為聚丙烯中空纖維膜,有良好的耐酸堿性和透氣性能,截留分子量5000D,產水SDI≤3。另外,為使冬季超濾裝置的正常制水,在總進水處安裝表面式換熱器一臺,以提高水溫(15℃—30℃),保證其產水量,同時,整個系統操作全部實行程控操作,勞動強度極低。 3.2運行參數和運行工況的調整及控制 3.2.1運行壓力 超濾進水為清水泵出水,壓力在0.55~0.65MPa,超過其運行壓力,為此,在20μ后安裝了一臺JD745型多功能自動調壓閥,使超濾進水壓力在0.1~0.25MPa之間波動。根據聚丙烯膜的運行特性及原水水質狀況,在一個化學清洗周期內(25天左右),在保證產水量300t/h的情況下,運行壓力控制大致分為三個階段,其曲線圖如下: 
3.2.2回流比 由于四組超濾濃水通過一臺泵加壓回流,并聯運行,系統阻力各異,回流比難以控制。在總進水壓力穩定后,通過調整各組濃水回流門控制單組回流比,在調整過程中各組運行工況相互干擾,很難保證四組回流比一致,一般控制在1:1~1:3范圍,正是這種差異造成每過濾工況和過濾效果的差異,使四組膜通量不在同一均衡水平,因此,對并聯系統而言,回流比的調整是涉及運行壓力、產水量、膜通量、產水水質、清洗周期及運行效率的綜合因素,其運行調整顯得至關重要。 3.2.3 溫度的控制 運行溫度一般控制在15℃~30℃之間,冬季通過表面式換熱器對進水加熱,用溫控測點控制蒸汽量,防止超濾運行和反洗過程中水壓水量的波動使進水超溫,損壞膜及組件。 3.2.4壓力降 系統運行過程中,隨著膜通量的下降及進水壓力的調整,進水與產水壓降、進水與濃水壓降都在發生相應的變化,在運行及回流比的調整過程中,要密切注意這二個壓降的變化,保證進水與產水壓降小于0.17MPa,進水與濃水壓降小于0.1MPa。在系統運行末期,在滿足一個壓降最大的情況下,任何一個超標就必須退出進行化學清洗。 3.2.5排污量 按設計要求,四組超濾連續排污量為8t/h。在實際運行過程中,需根據濃水狀況對排污量進行調整,夏季一般控制在12t/h,冬季8t/h,如果發現濃水急劇惡化,采取強制氣水反洗,以降低濃縮比,防止超濾膜的二次污染。 3.2.6氣水反沖洗 超濾反洗每二小時一次,采從產水側進壓縮空氣脈沖后,開啟反洗泵用成品水大流量清洗,自進水側外排。其運行管理主要有壓縮氣壓和反洗時間的控制和調整。反洗前要密切注意空壓機及穩壓閥的運行狀況,保證空壓在0.22MPa左右,防止超壓損壞膜元件;成品水反洗時間隨季節、水溫、進水水質狀況及化學清洗周期等因素進行調整,一般控制在30s~120s的范圍,以提高設備效率,降低水耗。 3.3操作管理及注意事項 超濾的操作管理要達到二個目的:一是保護膜及膜元件免受損害,延長其使用壽命;二是監控調整好超濾的運行參數,使膜元件在正常工況下運行,保證使用效率及產水質量。 3.3.1 超濾啟動前的準備 啟動前要確認操作系統及PLC控制系統在初始狀態,防止誤動;對系統管閥、電氣、儀表設備進行全面檢查,各組超濾回流排水門、系統排污門處于開啟狀態,防止運行之初水錘沖擊,損壞膜裝置;對進水水質狀況及工藝狀況進行檢測和調整,使之符合超濾進水要求。 3.3.2系統的啟動 四組超濾逐組點擊啟動,系統中余氣排盡后,啟動回流泵,關回流排水門,緩慢調整回流出口門,進行運行壓力、流量、回流比、排污量的調整,使運行參數在額定范圍內。 3.3.3運行過程管理 在運行過程中要對運行壓力、壓力降、回流比、排污量、水溫等參數的持續調整、監控和記錄;定時分析記錄進水、產水質量,防止水質惡化。特別要注意氣水洗過程中閥位的動作、反饋信號、壓縮氣壓、水洗壓力是否正常,防止超壓對裝置的損壞。 3.3.4停運及保護 系統停運前先開啟回流排水門,停止回流泵使系統壓力降至最低后逐組點擊,氣水反洗后退出運行,此時,裝置內必須充滿水,防止濾膜脫水變于失效。短時間停運,每天運行一小時左右,用新鮮水置換出元件內存留的水;長時間停運(7天以上),要向裝置內注入保護液(1%的甲醛水溶液),防止細菌滋生繁殖。 4.超濾系統殺菌和化學清洗 4.1化學清洗系統配置 超濾和反滲透共用一套可移動式化學清洗裝置,由清洗藥箱(4m3)、清洗泵(Q30t/h、H30mH2O)、精密過濾器及相關管閥表計組成。超濾清洗時精密過濾器安裝20μ濾芯,運行壓差不超過0.1MPa,否則,會制約清洗流量,影響清洗效果;反滲透清洗時安裝5μ濾芯,以保證清洗液的質量。 4.2系統殺菌 系統殺菌有二種模式,原水在供排水車間加氯后送至超濾系統進行連續殺菌,運行過程中每四小時分析余氯含量,保證超濾進水余氯在0.3~0.5mg/L,但進反滲透前徹底還原,防止強氧化劑對反滲透膜的損傷;間斷殺菌每周進行一次,配制3%的1227殺菌劑通過化學清洗裝置在超濾組件中循環0.5小時后浸泡3~5小時,單組用量2t/h,之后用成品水清洗合格,投入運行。 4.3化學清洗液的配制 清洗液的組份隨季節水質變化側重點不同,夏秋豐水季,原水濁度較大,混凝澄清效果顯著,膠體的除去率高,但菌藻類物質聚結迅速,活性好,滋生旺盛,繁殖周期短,清洗主要以殺菌為主,一般采取如下配方: 0。5% HCl循環清洗,水洗合格后,用1%NaOH,NaClO400ppm混合液,加溫35℃,循環1小時,浸泡4小時,每組用量2t/h左右;冬春枯水期,河水濁度低,溫度低,礬花聚結困難,不利除膠,清洗主要以膠體脫穩為主,清洗液配制如下:1% HCl循環清洗,水洗合格后,用3% NaOH和200ppm NaClO的混合液,加溫至35℃,循環1小時,浸泡4小時,每組用量也在2t/h左右。 4.4清洗方式及注意事項: 為保證產水平衡,5~7天選取一組輪流進行化學清洗,在清洗液循環過程中,要檢查該組閥門的密閉情況,并注意超濾產水電導率的變化,如果產水電導率急劇上升,說明清洗液串入運行系統,要迅速處理,防止強氧化劑進入反滲透系統,損壞滲透膜。在超濾膜浸泡過程中,組件內會產生大量氣泡,為防止系統憋壓破壞膜元件,要適當開啟放空門。 清洗液排空后水洗分二個步驟:首先開啟回流排放門、進水側排放門,啟動反洗泵,大流量的成品水從產水側進入,從膜元件二端排出,直到水清為止;然后,開啟回流排放門及進水門用進水等壓清洗,直至水清,必要時分析排水PH值,與進水一致后投入運行。 5.結束 反滲透系統運行一年多來,工況極其穩定,其間進行了一次化學清洗,通過對清洗廢液的分析,Ca+、Mg+的含量在98%以上,膠體及其他污染物微乎其微。總之,在膜法大規模處理地表水方面,超濾作為反滲透的預處理具有適應水質范圍廣、產水質量高、運行成本低、系統運行穩定等特點,發揮超濾的最大運行效率,最大限度地降低其機械和化學損傷,延長超濾膜的使用壽命,給反滲透的安全穩定運行創造有利條件,這是搞好其運行管理的根本。 參考文獻 (1)《反滲透-膜技術.水化學和工業應用》 化學工業出版社 1999.9 作者: 美國 Zahid.Amjad (2)《膜技術手冊》 化學工業出版社 2001.1 時鈞 袁權 高從堦 主編 (3)《膜分離技術應用手冊》化學工業出版社 2001.2 劉茉娥 主編 (4)《膜工藝-組件和裝置設計基礎》 化學工業出版社 1998.5 作者: 德國 R Rautenbach |