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青島市團島污水處理廠工程工藝方案及設計

論文類型 技術與工程 發表日期 2004-11-01
來源 中國土木工程學會水工業分會排水委員會年會
作者 白月芬
摘要 青島市地處膠東半島西南部,是我國北方著名的輕工港口城市、國家計劃單列城市和十五個經濟中心城市之一。得天獨厚的旅游條件使青島市形成著名風景旅游和避暑療養勝地,為保護旅游資源,創造更好的投資環境,促進城市的可持續發展,青島市已被國家定為黃、渤海污染防治的重點城市。  青島市有五大排水系統,即婁山后排水系統、李村河排水系統、海泊河排水系統、團島排水系統和青島路以東排水系統。

白月芬
(中國市政工程華北設計研究院,天津 300074)

1 概述

  青島市地處膠東半島西南部,是我國北方著名的輕工港口城市、國家計劃單列城市和十五個經濟中心城市之一。得天獨厚的旅游條件使青島市形成著名風景旅游和避暑療養勝地,為保護旅游資源,創造更好的投資環境,促進城市的可持續發展,青島市已被國家定為黃、渤海污染防治的重點城市。
  青島市有五大排水系統,即婁山后排水系統、李村河排水系統、海泊河排水系統、團島排水系統和青島路以東排水系統。
  青島市團島污水處理廠位于青島市市南區團島,即原團島污水處理廠西北側的規劃填海區,占地面積10公頃。青島市團島污水處理廠工程的建設主要是解決團島排水系統—青島市市南區西部(即老市區和市中心區)污水隨意排放的問題,改善和治理污水對膠州灣的嚴重污染問題。該工程收水面積為5.6 km2,服務人口為26萬人,工程建設規模為10萬m3/d。
  青島市團島污水處理廠工程是第一批德國政府贈款項目,贈款總額為2500萬德國馬克,屬青島市及山東省重點工程項目,工程概算總投資為32423萬元,其中利用德國政府贈款2500萬德國馬克,折合人民幣8275萬元,國內自籌配套資金24148萬元。本工程設備供應商的確定、土建施工單位及設備安裝單位的確定均通過公平、公正、合理的招投標方式進行。
  受青島市市政總公司和青島市排水管理處的委托,中國市政工程華北設計研究院承擔了本工程項目的設計任務,1991年4月完成了項目的可行性研究報告,并通過省、市兩級專家會審。1992年至1993年德國政府派遣專家和官員對該項目進行了技術和經濟評估,污水處理工藝由兩期實施的兩段法A+A2/O改為一期一步到位的一段法A2/O。1994年1月至1995年1月進行了項目的初步設計及設備招標書的編寫與發售工作,共有7家外國公司參與投標,經過評標、技術談判、商務談判三個階段認真細致的工作,選出了中標公司,并報國家外經貿部和德國政府批準,最終由德國普魯士革·諾爾(Preusag-Noell)公司中投,并成為進口設備的總供貨商。1996年1月中國市政工程華北設計研究院又針對技術上的一些變化及取費標準的變化,對原初步設計進行了修改,1996年5月青島市建設委員會組織專家會審對初步設計進行了批復。1998年5月最終完成本項目的施工圖設計。
  本工程于1996年4月正式開工建設,1998年10月建成并進行單機試車及聯動試車,同時投入試運行狀態,1999年4月整個工程全面竣工并通過了青島市有關部門組織的工程竣工驗收。1999年4月正式交付使用。
  近三年的生產運行結果表明,污水處理廠出水水質各項指標達到了國家污水綜合排放標準(GB8978-88)的一級標準指標要求,污水處理廠運行穩定,自動化程度高,除磷脫氮效率高,運行效果達到了預期的目的,充分體現了工程設計的高度創新性、先進性和實用性。綜合效益顯著,得到了國家、省、市領導及有關單位來訪專家的高度評價。國家建設部部長俞正聲、山東省省長李春亭、青島市市委書記張惠來、青島市市長王家瑞等上級領導先后視察了本工程,并給予了充分的肯定和很高的評價,該項工程目前已成為山東省其它城市建設城市污水處理廠的范例。

2 進、出水水質

2.1 進水水質
  根據團島排水系統水質特點:① 水質構成以生活污水為主,工業廢水僅為數量不多的食品工業廢水,其可生化性較高。② 污水濃度高,其BOD、COD、TN、TP等濃度是普通城市污水的3 ~ 4倍。水質監測資料及華北院對水質進行的現場試驗確定見表1。

表1 團島污水處理廠進廠水質

BOD5CODcrSSTKNTP
設計水質(mg/L)45090065012410

2.2 出水水質
  團島排水系統附近無可用以接納污水的河流,自形成排水系統以來,一直將膠州灣海域作為其受納水體,團島污水處理廠建成后亦如此。膠州灣位于黃海中部膠州半島東南部,按海域水體物理交換能力的程度劃分,膠州灣大體上可分為兩個區域:北部為滯緩區,南部為活躍區。團島污水處理廠排放口即處于活躍區交換能力最強部位。
  本工程的二級處理出水標準保證值按照國家《污水綜合排放標準》(GB8978-88)中一級標準和城市二級污水處理廠出水標準綜合確定,并完全滿足該兩標準的要求。
  深度處理的出水標準保證值按國家建設部《生活雜用水水質標準》(CJ25.1-89)之規定制定,并充分滿足這一標準的要求。

表2 出水水質指標一覽表

SSBOD5CODcrNH4+-NTKNTP濁度備注

二級處理

(mg/L)

最高值303010015GB8978-88
平均值202080463
深度處理(mg/L)最高值51050100.55
平均值4640460.43

3 處理工藝的確定

3.1 污水處理工藝確定
  根據團島污水系統原污水的水質特點和排放所要求的處理程度,單純采用物理處理顯然已不能適應,必須采用生化二級處理來滿足預期的處理目標。而生化處理技術起步較早,發展較快,目前應用類型很多,在可研報告中對將可能采用的工藝方案進行了比較。
  ① 傳統活性污泥法
  對于大規模的城市生活污水處理廠采用最多的工藝就是傳統活性污泥法的生物曝氣工藝。這種工藝是于物理處理過程之后利用在同一人工環境中培養的好氧微生物(包括細菌和原生動物)對污水中的有機污染質進行降解。其工藝較為簡單,運行效果可靠,出水水質穩定,運行管理經驗成熟,為一般大型污水處理廠所采用。對于團島污水系統而言,其COD、BOD5、和SS的去除效率完全可以達到預期要求。但是,這種方法只有單一的生物環境,不能發揮和強化不同微生物的生物特性和優勢,既不能提高對高濃度污水的有效處理,也不能對NH3-N和TP等污染質有效地去除。因而無法適于團島污水系統的排放要求,而若采用物理化學的辦法加強對氮、磷營養元素的去除,無論從處理成本上還是運行條件上看,都是較為困難的。
  ② 附——氧化二級處理法
  這種污水生物處理方法也稱為AB(Adsorption Biodegradation)法,是德國亞琛大學B.Bohnke教授于七十年代中期發明的兩段高負荷活性污泥法新工藝。這種工藝根據不同微生物群落的生長特性,采取不同的生物環境來發揮不同類型微生物的優勢。將傳統的活性污泥法的曝氣過程分為兩段。第一段即A段充分利用世代時間短,適應能力強的菌種在兼性環境中對有機污染質進行以絮凝吸附為主的高效去除特性。在低供氧和高污泥負荷的條件下達到高效去除的結果,從而降低了因原污水濃度高而增大的動力負荷和基建投資。第二段即B段,則主要利用原生動物和少量菌膠團在好氧環境中進行低負荷的“精加工”,提高和保證最終的出水水質。這種工藝不僅能在保證對COD、BOD5、和SS這些主要污染質去除效率的條件下,大大降低動力費用和運行成本,而且由于A段增加了氮的去除和B段的泥齡延長,使硝化所需的工藝邊界條件得到明顯的改善。從而提高了對氮、磷等營養元素的去除。盡管這種方法十分適宜于高濃度城市污水并較之于傳統活性污泥法提高了對氮、磷營養物質的去除,改善了COD和BOD5的比值,進一步增強對COD的去除效率,但是就營養物質而言,其NH3-N的去除效率不足30%,TP的去除效率僅為50%左右,仍不能滿足最終的排放目標。
  ③ 生物除磷脫氮方法
  生物處理技術進步所遵循的途徑主要有兩條:一是提高參與作用的微生物量,增加有機物與微生物接觸的機率,其實現的手段是提高混合液濃度。二是發揮不同微生物優勢的代謝特性,篩選菌種,提供與優勢微生物生理特性相適應的生物環境,使各類微生物盡其所能“分工負責”,發揮最大優勢來實現人類所預期的處理目標。生物除磷脫氮工藝即采取這一途徑,其脫氮是先通過延長曝氣時間,利用世代時間較長的硝化菌,將氨氮轉化為硝酸鹽,再利用缺氧條件下的兼性厭氧反硝化菌將硝態氮轉化為氣態氮逸出,從而達到去除原水中NH3-N的目的。除磷則是先利用厭氧條件下兼性和好氧聚磷菌進行磷的有效釋放,再利用經厭氧放磷的菌群在好氧條件下大量增殖吸磷的特性,使原污水中的磷轉化為生物細胞(活性污泥),最終通過沉淀分離,將富磷剩余污泥排除來實現。由于這一完整的除磷、脫氮過程是分別在厭氧、兼氧和好氧條件下進行的,所以通常被稱之為A2/O工藝(即厭氧Anaerobic+缺氧Anoxic+好氧Oxic工藝)。
  這一技術自七十年代初在南非和美國問世至今,雖只有二十年左右的歷史,但這種工藝已受到世界各國污水處理技術界的極大重視和采用。隨著對污水排放標準的提高,很多國家都把這種工藝作為首選工藝。其理論研究更是日益深入,發展極快,現已臻成熟,并已發展出多種改進型,可適應不同條件的污水水質。
  在可研報告中推薦的是當時應用最普遍的一種模式,稱為phoredox三階段工藝,是最基本的A2/O工藝,適合于污水碳源較為充足的情況,通常是TKN/COD<0.08。但是,我院所作《青島市團島污水處理試驗》結果表示,團島系統的污水沉淀后TKN/COD=116/656=0.177,碳源不甚充足,“試驗結果和動力學計算都表明,在此種特殊的水質條件下利用生物方法脫氮的同時,達到很好的除磷效果是比較困難的。這是因為原水碳源不足導致了A2/O工藝缺氧段反硝化不充分,出水中NO3--N濃度較高,大量的NO3--N隨回流污泥進入厭氧段,并在那里進行反硝化,迅速消耗快速COD,抑制了厭氧段磷的有效釋放,因而在好氧段磷的吸收也幾乎全無發生,導致了除磷效果不佳。
  針對上述情況,在設計中考慮了兩種改良型的A2/O工藝。這兩種工藝的共同特點是,在碳源不十分充足、反硝化程度不高的情況下仍可獲得較好的除磷效果,這兩種工藝分別稱MUCT工藝和改良型的phoredox工藝,其運行方式見圖1、圖2。

圖1 MUCT除磷脫氮工藝

圖2 改良型phoredox除磷脫氮工藝

  這兩種工藝的適用條件和效果相近,但后者可節省一級污泥回流泵,可相對地節省部分建設費和運行費用。因此本工程設計確定采用這種改良的phoredox除磷脫氮工藝。工藝流程見圖3。


圖3 污水處理工藝流程圖

3.2 污泥處理工藝確定
  污泥處理采用目前國內外應用最普遍的中溫消化處理工藝,采用這種工藝不僅可以達到污泥穩定的目的,而且可以消滅污泥中的部分致病菌和寄生蟲卵。在消化過程中所產生的沼氣可以用作燃料來拖動鼓風機,降低污水處理廠的電耗。
  采用一級中溫消化,機械攪拌。本工程設計污泥處理工藝流程見圖4。
3.3 污水深度處理工藝
  污水的深度處理采用常規混凝-沉淀-過濾工藝,其出水水質可充分滿足《生活雜用水水質標準》要求,不僅可用于廁所沖洗、城市綠化、洗車和掃除,也可用作冷卻用水。工藝流程如圖5。


圖4 污泥處理工藝流程圖


圖5 污水深度處理工藝流程圖

4 工藝設計

4.1 粗格柵
  
粗格柵采用高鏈式機械除渣粗格柵,設3臺,其中一臺備用。
  主要設計參數:設計流量1.5 m3/s,柵渠寬度0.8 m,柵前水深1.2 m,柵前流速0.78 m/s,柵條間隙20 mm,柵條厚度8 mm,過柵流速1.3 m/s。
  運行控制:根據過柵水頭損失控制柵耙運行,最大過柵水頭損失200 mm,同時設定時和手動控制。柵渣處置:柵渣經壓榨機擠壓脫水后運往廠外填埋,3臺粗格柵,共用一臺無軸式螺旋輸送機和壓榨機。
  為節省土建費用及便于管理,把細格柵同粗格柵及其柵渣壓榨機合建于一體,上面設雨棚。設備制造廠家:粗細格柵—德國Preussag NOELL公司;柵渣壓榨機—德國EMU公司。材料:格柵水下部分及其它同水接觸部分均為不銹鋼,柵渣壓榨機全部為不銹鋼。
4.2 細格柵
  細格柵設3臺,2用1備,全部為機械除渣高鏈式細格柵。設計參數:流量1.5 m3/s,柵渠寬度0.8 m,水深1.2 m,柵條間隙6 mm,柵條厚度4 mm。柵渣處置和運行控制同粗格柵。
4.3 曝氣沉砂池
  沉砂采用帶除渣撇油渠的矩形曝氣沉砂池,設兩格。設計參數:流量1.5 m3/s,停留時間T=4 min,水平流速0.1 m/s,池長25 m。穿孔管大氣泡曝氣系統,曝氣量1.6 m3/h·m3池容,總氣量576 m3/h,鼓風機300 m3/h×(2+1)(帶噪音控制罩)。
  排砂機械:橋式刮砂機,兩格共用一車,每格設一個吸砂泵,一個圓形旋流式砂水分離器。
  撇油除渣:每格設一個浮渣刮板,刮除的浮渣和油脂用浮渣泵(2用1備)送至污泥消化池或污泥濃縮池,浮渣泵規格Q=30 m3/h,H=6 m。材料:所有空氣管均為不銹鋼管材。
4.4 進水泵房
  設計流量 Q=1.5 m3/s。水泵采用德國進口的不堵塞型潛水泵,共設4臺,3用1備。設計參數:水泵揚程12 m,流量500 L/s,軸功率75 kW。
  為節省占地和造價及管理的方便,泵房與粗格柵、細格柵及曝氣沉砂池四位一體,建在一起。
  水泵由PLC控制,自動運行,根據進水量或集水池位調整工作出水泵的臺數。每臺水泵的工作都是均衡的,互為備用。地上設就地控制箱。
4.5 初沉池
  初沉池采用矩形平流池,這一方面是為節省占地面積,解決本工程占地面積不足的問題,另外根據理論研究結果,平流沉淀池運行的水力條件要比輻流池好些,例如配水均勻、水流穩定、耐沖擊負荷性強、受風力影響較小等,因而沉淀效果好。在造價方面,隨著規模的擴大,格數的增多,造價也逐漸降低。對此,近幾年隨著對外交流機會的增多,在出國考察時,我們也深有體會和驗證。同國內不同,國外污水處理廠中平流式沉淀池的應用是十分普遍的。
4.6 初沉池主要設計參數及設備規格
  設計流量5400 m3/h,表面負荷2 m3/h·m2,停留時間1.5 h,有效水深3.0 m,水平流速8 mm/s,池長43 m,格寬8 m,8格。
  排泥:每池設鏈條式刮泥機,自后向前刮泥至池首處的泥斗,定時靠靜水壓將泥排出池外,用排泥泵排至污泥濃縮池,每天排泥約12小時。選用氣動排泥閥。鏈條式刮泥機,鏈條及鏈輪均用不銹鋼制造,刮板用特種木材制造。
  浮渣槽設于池末端,用不銹鋼制造。浮渣泵為德國KSB潛水泵,Q=10 m3/h,H=10 m,3臺(2+1)。
  設2臺空氣壓縮機(1+1),一個空氣罐,作為氣動閥的氣源。
  設排泥泵2臺(1+1),Q=90 m3/h,H=10 m。
  運轉說明:① 每池前端設進水閘門和配水穿孔墻,池后部設指形槽集水,運轉時可單池停池檢修,并可視進水碳源情況關閉1 ~ 4個池子,縮短停留時間,以求盡可能的提高曝氣池的碳氮比,改善反硝化條件;② 各池輪流排泥。
4.7 曝氣池
  池 型:矩形推流式鼓風曝氣池
  主要設計參數及計算結果:
  設計流量:因為曝氣池水力停留時間很長,故其設計流量按最高日平均時流量計算,日變化系數Kd取1.1,Q=4583 m3/h。進水溫度14℃,安全系數2.5,硝化區泥齡6 d,非曝氣污泥比0.48。硝化菌的生長率為μ14=0.43(按μt=0.47×1.103t-15,Downing公式),系統總泥齡11.5 d。污泥產率YSS按德國ATV,ABI公式:

  

  式中:SS0-進入曝氣池的SS濃度,為318 mg/L;
     BOD5-進入曝氣池的BOD5,為292 mg/L;
     tDS-系統的總泥齡,d;

  計算結果,污泥產率為Yss=1.05 kgSS/kgBOD
  曝氣池中SS總量:

  

  混合液濃度MLSS=4 kg/m3。曝氣池總容積V=88 147 m3,水力停留時間Td=19.2 h,其中好氧(硝化)區停留時間10 h,池容積46 000 m3;回流污泥反硝化區停留時間1 h,池容積46 000 m3;厭氧(磷釋放)區停留時間1.5 h,池容積6700 m3;缺氧(反硝化)區停留時間6.5 h,池容積29 800m3;脫氣區池容積1000 m3
  校核參數:BOD容積負荷LV=0.33 kgBOD/m3·d;BOD污泥負荷Ls=0.08 kgBOD/kgSS·d。
4.8 池體布置及主要尺寸
  共設4池,并聯工作,每池從前至后依次是回流污泥反硝化區、厭氧區、缺氧區、缺氧、好氧兩用區和好氧區、除氣區。好氧區內安裝曝氧頭,兩用區安裝曝氣頭和水下攪拌器,其余各區均安裝水下攪拌器。有效水深:6.5 m。
  污泥回流:回流污泥用不堵塞型潛水泵提升,回流泵最大流量按回流比R=150%計,為6250 m3/h,為便于調節流量設7臺水泵,6用l備,水泵揚程6 m。
  剩余污泥:剩余污泥單獨用泵提升送至污泥濃縮池,剩余污泥泵設4臺(其中1臺備用),設2套變頻調速器,以便調節排泥量。
  曝氣系統:選用德國OXYFLEX公司生產的板式曝氣頭,氧轉移率不低于15 gO2/m3·m水深,通過曝氣頭的損失不大于250 mm,每座曝氣池內均適當設置甲酸沖洗接口和(冷凝水)排水管,配備兩套移動式甲酸沖洗設備。
  水下攪拌器:為防止非曝氣區內混合液形成沉淀,在其中設水下攪拌器。攪拌功率:硝化、反硝化兩用區內5 W/m3池容,其余3 W/m3池容,攪拌器采用FLYGT公司產品。
  空氣管道:全部空氣管道均由外方提供,池內為不銹鋼管,池外至鼓風機房均為熱鍍鋅鋼管。
  溶解氧控制水平: 好氧段2 mg/L;缺氧段<0.7 mg/L;厭氧段<0.5mg/ L。
4.9 二沉池
  二沉池采用矩形平流式,鋼筋砼結構。設計流量1.5 m3/s(5420 m3/h),表面負荷1.0 m3/m2·h,停留時間3.5 h,格寬10 m,格長66.0 m,12格。有效水深3.5m,總水深4.0 m,水平流速8 mm/s。
  二沉池出水經加氯后進接觸池、接觸30分鐘后排出廠外。
4.10 鼓風機房
  鼓風機房設計流量為66 500 m3/h,選用HV型單級高速離心式鼓風機、設4臺、其性能參數為:流量16 625 m3/h,壓力7500 mm水柱,軸功率425 kW。
  另外配備沼氣拖動的相同規格鼓風機2臺,不另設備用鼓風機。鼓風機房墻外設進風廊道和進風塔,廊道入口處設兩個卷簾式空氣除塵器。每臺鼓風機的進口均設有進口消聲過濾器,出口處設有排氣安全閥。
  沼氣發動機的總效率僅30%。為了提高沼氣能源的利用率,配備全套的余熱回收系統,把沼氣發動機冷卻水和排煙氣中的余熱回收起來,利用其為消化池內的污泥加熱。這樣可以回收到沼氣熱量的40%,使綜合效率提高70%。回收的這部分熱量,在夏季已足夠消化池加熱,冬季不足部分由燃油鍋爐補充。
  鼓風機的工作,由PLC自動控制。運轉時根據兩曝氣池內溶解氧的大小由PLC自動地調整某一臺工作風機的出風量或增減工作風機的臺數,維持曝氣池中溶解氧在設定的范圍內,達到經濟運行的目的。鼓風機出風量的改變是由伺服馬達調整風機進口導葉片的角度來實現的。
4.11 混合液回流
  最大的混合液回流比按q=400%計。混合液回流泵采用潛水軸流泵,設在曝氣池的末端池內,每個曝氣池設1臺,共4臺。設計回流泵流量4180 m3/h,揚程0.8 m。
4.12 污泥濃縮池
  初沉池污泥和剩余活性污泥均進入污泥濃縮池中進行濃縮。這樣作的好處是比較經濟,也簡化管理,但在技術上卻因污水處理工藝的不同而有不同的評價。對僅以去除含碳有機物(即BOD)為目標的普通污性污泥法是合理的,也是廣泛應用的。但對于具有生物除磷脫氮作用的A2/O工藝卻存在著一個較為嚴重的問題。
  我們知道,在A2/O工藝過程中,由于受到原污水中碳源、非曝氣污泥比值及混合液比的限制,在硝化段產生的硝態氮不可能全部被反硝化成氮氣,這樣在剩余污泥中勢必含有一定數量的硝態氮,而在初沉池污泥中又存在著一定數量的BOD物質,如果把這樣的兩種污泥混合并置于厭氧條件下的重力式污泥濃縮池中,就會造成硝態氮反硝化以及聚磷菌的磷釋放。反硝化過程中產生的氮氣在池中上升,造成某種程度的污泥上浮,嚴重影響濃縮效果,并提高上清液中懸浮物的含量。這樣的上清液在回到污水處理工藝系統中將增加系統的負荷。而磷釋放又使本來可以隨污泥一起排除的磷又回到系統中,也加重系統的負荷。
  另外,重力式污泥濃縮池用以濃縮活性剩余污泥,其效果并不十分理想,通常最大可以達到3%的含固率。而較低的含固率造成污泥體積流量的加大,又導致污泥消化池體積大、能耗高等方面的技術不合理。
  針對這些問題,充分利用引進設備的優勢,參照國外日益普遍的作法,對剩余污泥單獨進行機械濃縮,而初沉池污泥仍用重力式濃縮。經機械濃縮后,剩余污泥的含固率可達5%,其體積流量減少到580 m3/d,比采用重力濃縮式減少40%,消化池容積大為降低,用于消化池攪拌、加熱方面的能耗也將大幅度降低,在技術和經濟方面都具有極大的優越性。
  對剩余污泥的機械脫水,有兩種設備可供選擇:其一是離心濃縮機,具有全密封操作、衛生條件好以及混凝劑用量少、單機產率高、節省占地等優點,但設備價格較高,且耗電量也略高些;其二是帶式濃縮機,在操作條件、混凝劑耗量方面明顯劣于離心機,但價格可低100萬馬克。考慮本工程德國贈款許用額度缺口較大,若引進離心濃縮機,只能擠掉其它設備,因此只能舍而求其次,選用帶式濃縮機。
  機型采用德國KLEIN公司雙帶式濃縮機,設計四臺,三用一備。混凝劑采用PAM干粉,投加量1 ~ 2 kg/t干污泥。混凝劑制品及投加全套設備均采用德國產品,投藥量按污泥量比例自動控制。
  剩余污泥量29 000 DS。濃縮前含固率0.67%,體積流量4328 m3/d;濃縮后含固率5%,體積流量580 m3/d
  初沉污泥仍采用重力式濃縮池,池型為圓形幅流式。污泥量37050 kgSS/d,濃縮前含固率3%,體積流量1235 m3/d,表面固體負荷93 kgSS/m2·d,濃縮池總表面積400 m2;2池,每池面積200 m2,直徑16 m,停留時間24小時,有效深4 m;懸掛式中間傳動帶柵條式刮泥機,主要部件均用不銹鋼制造;濃縮后含固率5%。
4.13 污泥消化池
  污泥消化采用一級中溫消化。設計污泥量66 720 kgDS/d,有機含量59%,消化前含固量5.39%,體積流量1219 m3/d,停留25 d(投配率4%)。消化池4座,總容積30 000 m3,單池容積7500 m3。有機物分解率50%。消化后污泥量47 000 kgDS,消化池溫度35℃±1℃,池外間接加熱,熱媒為90℃熱水,來自鍋爐房或沼氣機余熱系統。
  攪拌方式的說明:主要的攪拌方式有沼氣攪拌和機械攪拌兩種,目前,國內大型污泥消化池多采用沼氣循環攪拌,這種方式具有攪拌均勻,便于控制的優點。又因為池內沒有活動部件,而便于檢修。另外的一種攪拌方式是機械攪拌,這種攪拌方式最突出的優勢是攪拌均勻而且能耗低,因而在60年代以前曾在消化池攪拌中占據主導地位。后來因維修困難才逐步為沼氣攪拌所替代。但近年來,國外研究出的幾種新型機械攪拌器徹底解決了維修難的問題,其明顯的節能效果受到污水處理界的重視,又逐步重新被廣泛的采用。其中具有代表性的是短軸式機械攪拌器。這種攪拌器由一個導流筒和一個立式軸流泵組成。軸流泵設在池內上部液位以下,下面接導流筒。軸流泵由設于池蓋上面的立式電機脫動,泵軸和葉輪可從池內抽出進行檢修。
4.14 污泥控制室
  四座消化池共用一座污泥控制室。
  污泥控制室占地540平方米,控制室內設有污泥投配泵,污泥循環泵,熱交換器和單軌吊車。
  (1) 污泥投配泵。每日污泥投配量1315 m3/d,每日投配時間6 h。設5臺投配泵,4用1備,單臺流量5 ~ 50 m3/h,揚程40 m,軸功率10 kW。污泥投配泵選用偏心螺桿泵,生產廠家為NETZSCH或ALLWEILER型號為NFl00,帶有變頻調速機構。
  (2) 污泥循環泵。循環泵將污泥從消化池抽出,壓送熱交換器,最終返回消化池。設5臺循環泵,4用1備。單臺流量150 m3/h,揚程4 m,軸功率6 kW,EMU或KSB生產。
  (3) 熱交換器。用于投配污泥和循環污泥的加熱。采用管式熱交換器。共設兩臺,每臺熱交換器負責2個消化池污泥的加熱。每臺換熱面積為30平方米。熱媒為熱水,水溫大約70℃,來自于沼氣余熱回收利用和鍋爐房。熱交換器功率為850千瓦,生產廠家為FUNKE或PREUSSAG NOELL。
  (4) 單軌吊車。控制室內設手動單梁懸掛式起重機二臺,Q=2噸,用于設備的安裝和維修。
  (5) 控制通過PLC對四座污泥消化池實行自動控制維持其恒濕恒壓和恒水位。
4.15 污泥脫水機房
  根據國內大多數污水廠的經驗,采用帶式壓濾機進行消化污泥的脫水,在耗藥量、泥餅含固率方面都比較好,操作和維護也都較簡單。但其濾布需沖洗要耗費較多的清水,而且難以做到全封閉,工作中要散發臭味并有細小水珠濺出,對操作間環境造成不良影響甚至危害操作工人的身體健康。據廣州市大坦沙污水廠統計,污泥脫水間操作工人各種疾病的發病率都比其它崗位要明顯偏高。
  離心脫水機在國外早以普遍采用,我國污水處理行業應用較晚,目前正式投入運行的僅有上海曹陽污水處理廠和龍華污水處理廠。使用效果都很好。這種脫水機靠高速旋轉造成的強大動力,把固體顆粒的沉降力由重力濃縮的MG,提高到幾千倍的MG,因而固液分離效果好,節省混凝劑用量并且可以得到更高的含固率,整個生產過程都是完全密閉的,因而沒有任何臭味散發出來,操作環境十分衛生,在連續工作時也不需要用水沖洗。經多次商討,確定本工程采用離心脫水機進行消化污泥的脫水。
  主要設計參數:污泥量49 290 kgDS/d,脫水前含固率5%,體積流量486 m3/d,每日工作時間24 h,脫水后污泥含固率25%,離心脫水機3臺(2用1備),每臺脫水能力25 ~ 32 m3/h。選用固體聚丙烯酰胺混凝劑,最大投加量6.5 kg/tDS。螺旋式污泥輸送機一套,干污泥槽4個,每個容積7 m3,混凝劑制備和投加系統一套,污泥投配泵三臺。控制方式:污泥泵帶變頻調速,投藥泵有調頻和可動兩種方式,按進泥量設定比例自動投加。
4.16 沼氣的凈化和利用
  基本參數:消化前污泥量65 720 kgSS/d,其中VSS占59%,消化后VSS分解率50%,產氣率0.7 m3沼氣/kgVSS,日產氣量13 571 m3/d,沼氣熱值6 kW·h/m3(5160 kcal/m3),每日沼氣總儲量81427 kW·h/d或3390 kW·h/h
  沼氣利用:① 用于兩臺沼氣發動機,直接拖動鼓風機,輸出功率402 kW×2=804 kW;② 用于一臺沼氣鍋爐,輸出功率600 kW。
  余熱利用:兩臺沼氣發動機輸出功率804 kW,輸入功率2680 kW(效率為30%),通過余熱回收可得到1100 kW·h/h的儲量(回收率41%),用于污泥的加熱。
  沼氣凈化:采用二臺干式沼氣脫硫塔及兩個沼氣過濾器。
4.17 水力循環澄清池
  本工程污水深度處理中沉淀部分采用改進型的水力循環澄清池。這種水力循環澄清池由進水噴咀、喉管、第一反應室、第二反應室和沉淀區幾部分構成。同傳統的水力循環澄清池相比,具有水頭損失小,出水水質好和運轉穩定等優點。設計流量按供水量加上10%的自用水量計,44 000 m3/d(1833 m3/h),共設2池,單池設計流量917 m3/h。主要設計參數為:噴咀出口流速4.1 m/s,喉管內混合液體上升流速0.2 m/s,第一反應室出口流速0.04 m/s,反應時間1.0 min;第二反應室進口流速0.03 m/s,反應時間4.0 min;澄清區液面上升流速2.2 mm/s;池外徑14.5 m,池總高10.3 m;聚丙烯酰胺混凝劑投加量5 mg/L,投加濃度1%,投加于澄清池前面的靜態混合器中。
4.18 濾池
  過濾采用氣水反沖洗雙層濾料快濾池。總設計流量為供水量加上5%的自用水量,42000 m3/d(1750 m3/h),共設8池,單池過濾面積33 m2;濾速6.6 m/h,強制濾速7.6 m/h。濾料構成:石英砂0.8 m,粒徑1.4 ~ 2.5 mm;無煙煤0.6 m,粒徑0.8 ~ 1.2 mm,承托層共0.2 m,濾料表面以上水深1.7 m。長柄濾頭小阻力配水系統,空氣和水反沖洗強度:空氣20 L/s·m2;水10 L/s·m2,由反沖洗水泵直接供給。閥門均選用電動蝶閥。
  濾池工作由PLC自動控制,反沖洗周期按時間控制。
4.19 清水池及回用水泵房
  (1) 清水池
  對于回用水而言,產水量是均勻連續的,而用戶用水則是不均勻甚至是斷續的,為此要設清水池進行水量的調節。清水池的總有效容積為6000 m3,占日供水量的15%。共設2池,單池有效容積3000 m3,長35 m,寬21.6 m,有效水深4.0 m,池內設3道導流墻。
  (2) 回用水泵房
  回用水泵房邊設于清水池的一側,通過閥門井把二者聯系起來。泵房內分別安裝濾池反沖洗水泵和回用水送水泵。選用潛水泵,置于吸水池內,地上設手動單軌小車和檢修柵。配電及控制室在附近單獨的建筑物內,泵房上面設就地操作箱。
  水泵規格:反沖洗泵Q=594 L/s,H=10 m,N=80 kW,共2臺,1用1備;回用水送水泵:Q=264 L/s,H=20 m,N=70 kW,共3臺,2用1備。
4.20 加氯間和加藥間
  深度處理的加藥間和二級處理、三級處理出水加氯間建在一起,稱為加氯間和加藥間。
  (1) 二級處理出水加氯
  污水經二級處理后,水質改善,細菌總數大幅度減少,但其絕對值仍很可觀,并有可能存在致病菌,排入水體后仍可能造成傳染病的流行,為此排放前還要進行消毒處理,對于城市污水處理廠,一般是采用液氯消毒。
  結合團島污水處理廠的具體情況,本工程設計二級處理出水采用季節性加氯,加氯時間每年100天,投加量為5 mg/L。
  (2) 三級處理出水加氯
  回用水加氯常年進行。投加量按3 mg/L計
  (3) 總加氯量:二級出水27 kg/h,回用水5 kg/h。
  (4) 加氯機選型及規格
  選用全真空自動加氯機二套,規格38 kg/h,流量配比控制。配備噸級氯瓶10個,分3組,每組3個,在線兩組,一組工作一組備用。用壓力切換器自動切換。出氯管2根,一路至接觸池,一路至回用水清水池,2路分別計量,中間設連通管,使可互為備用。
  (5) 加氯間布置
  加氯間由氯庫,控制室、值班室和氯吸收中和間組成。氯庫存放15天的液氯共10只噸級鋼瓶,內設3噸單梁懸掛式起重機一部,真空調節閥也放在氯庫內。加氯機控制器放在控制室,可根據原水進水和深度處理進水流量按設定的比例分別控制其加氯量。
  為防止由于惡性跑氯事故對周圍環境造成嚴重危害,設有氯中和塔由鼓風機、堿液泵、堿液池和吸收塔組成,布置在氯吸收中和間。一旦發生跑氯時,由安裝在氯庫內的漏氯檢測儀發出聲光報警信號并自動啟動吸收中和系統,漏到室內的氯氣經鼓風機抽吸送到中和塔,被自塔頂噴淋下來的NaOH溶液中和掉,尾氣自塔頂排入大氣。
  (6) 加藥間和藥庫
  深度處理采用高分子絮凝劑聚丙烯酰胺,投加量按0.5 mg/L,采用泵投加設3臺計量泵,2用1備,藥液的制備采用一個φ1600 mm的溶藥罐和2個φ1200 mm的溶液罐,投加藥液濃度1.0%。
  藥庫在加藥的側面,貯備30天的藥劑,設手動小車一部。計量泵規格Q=50 L/h,H=0.63 MPa。

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