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硝化-厭氧氨氧化組合反應(yīng)器的運(yùn)行和評(píng)價(jià)

論文類型 技術(shù)與工程 發(fā)表日期 2004-04-01
來(lái)源 《工業(yè)用水與廢水》2004年第2期
作者 吳永華,王勁,崔力明
關(guān)鍵詞 厭氧在氧化 廢水處理 污泥 硝化 生物脫氮
摘要 利用硝化-ANAMMOX組合反應(yīng)器處理具有高無(wú)人低有機(jī)質(zhì)特點(diǎn)的城市厭氧消化污泥濾液。反應(yīng)器穩(wěn)定運(yùn)行后,進(jìn)水氨氮和亞硝態(tài)氮的質(zhì)量濃度分別達(dá)到約360和400 mg/L,水力停留時(shí)間為30h,總分容積負(fù)荷達(dá)到 493.4 mg/(L·d)時(shí),出水天民和亞硝態(tài)氮的質(zhì)量濃度分別為73.6和 69.2mg/L。實(shí)驗(yàn)中ANAMMOX 反應(yīng)器的啟動(dòng)和運(yùn)行基本取得了成功。

吳永華,王勁,崔力明
(同濟(jì)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,上海 200092)

  摘要:利用硝化-ANAMMOX組合反應(yīng)器處理具有高無(wú)人低有機(jī)質(zhì)特點(diǎn)的城市厭氧消化污泥濾液。反應(yīng)器穩(wěn)定運(yùn)行后,進(jìn)水氨氮和亞硝態(tài)氮的質(zhì)量濃度分別達(dá)到約360和400 mg/L,水力停留時(shí)間為30h,總分容積負(fù)荷達(dá)到 493.4 mg/(L·d)時(shí),出水天民和亞硝態(tài)氮的質(zhì)量濃度分別為73.6和 69.2mg/L。實(shí)驗(yàn)中ANAMMOX 反應(yīng)器的啟動(dòng)和運(yùn)行基本取得了成功。
  關(guān)鍵詞:厭氧在氧化;廢水處理;污泥;硝化;生物脫氮
  中圖分類號(hào):X703.3  文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A  文章編號(hào):1009-2455(2004)02-0010-03

The Running of A Nitration-ANAMMOX Combined Reactor
and Evaluation Thereof

WU Yong-hua,WANG Jin,CUI Li-ming
(College of Environmental Science and Engineering Tongji Universisy, Shanghai 200092,China)

  Abstract:A nitration—ANAMMOX combined reactor was used to treat the municipal anaerobic nitrated sludge filtrate featuring high content of ammonia nitrogen and low content of organic matters. After a stable operation of the reactor was achieved,the mass concentrations ammonia nitrogen and nitrite nitrogen in the influent water reached about 360 and 400 mg/L respectively and the hydraulic residence time was 30 h;when the volumetric load of total nitrogen reached 493.4 mg/L,the mass concentrations of ammonia nitrogen and nitrite nitrogen in the effluent water were 73.6 mglL and 69.2 mg/L respectively.The starting and operation of the ANAMMOX reactor in the test were successful basically.
  Key words:anaerobic ammonium oxidation (ANAMMOX);Wwaste water treatment;sludge;nitration;biological denitrification

  隨著工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展,水體富營(yíng)養(yǎng)化日益嚴(yán)重,廢水中氨氮的去除已經(jīng)成為環(huán)境領(lǐng)域的一個(gè)重要課題。在研究常規(guī)脫氮生物反應(yīng)過程中,研究人員發(fā)現(xiàn),在硝化過程中,氨作為電子供體被氧氣氧化,而在反硝化過程中,外界碳源作為電子供體與硝酸鹽、亞硝酸鹽共同參與反應(yīng),并且硝化過程釋放的能量與反硝化過程所需的能量是等同的[1]。因此,從理論上講,練完全可能作為電子供體直接參與反硝化過程。
  1995年,Mulder等人在生物脫氮流化床反應(yīng)器中發(fā)現(xiàn)了氨直接作為電子供體進(jìn)行反硝化的反應(yīng),并稱之為厭氧氨氧化(ANAMMOX)。后來(lái),Van de Greaf等利用抑制劑進(jìn)一步證實(shí),ANAM-MOX是一個(gè)生物學(xué)過程;而且被氧化的氨的數(shù)量與所加的生物量成正比。從而,為這種以氨作為電子供體的反硝化反應(yīng)奠定了理論依據(jù)。之后的大量研究證實(shí),在厭氧環(huán)境,沒有碳源的條件下,氨氮確實(shí)能夠直接作為電子供體,被亞硝酸鹽氧化成氮?dú)猓碅NAMMOX反應(yīng)。如反應(yīng)式(1)所示,參與ANAMMOX反應(yīng)的氨氮和亞硝態(tài)氮的理論物質(zhì)的量比應(yīng)為1:1,但是根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)報(bào)道實(shí)際反應(yīng)中,亞硝態(tài)氮消耗量略高于氨氮,消耗氧氮和亞硝態(tài)氮的實(shí)際物質(zhì)的量比約為1:1.1[2]。
  NH4++NO2-→N2↑+2H2O    (1)
  但是,硝酸鹽不能直接參與ANAMMOX反應(yīng),只有經(jīng)過短程反硝化過程,先轉(zhuǎn)變成亞硝酸鹽。另外,從能量角度看,ANAMMOX雖然比亞硝化(反應(yīng)式(2))過程更容易進(jìn)行,但是參與ANAM-MOX的細(xì)菌產(chǎn)率極低,亞硝化菌增殖1倍的時(shí)間為0.73d,而參與 ANAMMOX的細(xì)菌增殖 1倍需要10.4 d,這種情況也為 ANAMMOX反應(yīng)的深人研究帶來(lái)很多困難[3]。
  2NH4++3O2→2NO2-+4H++2H2O (2)
  因此,本實(shí)驗(yàn)在30℃的恒溫實(shí)驗(yàn)條件下進(jìn)行,采用某污水廠的污泥消化后的濾液作為硝化-ANAMMOX組合反應(yīng)器的進(jìn)水,通過實(shí)驗(yàn)室啟動(dòng)。運(yùn)行所得的有關(guān)參數(shù)初步評(píng)價(jià) ANAMMOX藝的運(yùn)行效果。

l 反應(yīng)器的組合和進(jìn)水水質(zhì)

  生物硝化反應(yīng)器采用好氧固定生物膜反應(yīng)器,反應(yīng)器用玻璃管制成,高 60 cm,內(nèi)徑 6 cm,總?cè)莘e 1.46 L,有效容積為 1.26L,裝置內(nèi)充以軟性填料作為微生物附著的載體(如圖1)。ANAMMOX反應(yīng)器采用上流式厭氧污泥床(UASB)反應(yīng)器,反應(yīng)器采用玻璃管制成,高 47 cm,內(nèi)徑 6.5 cm,總?cè)莘e 1.26 L,有效容積0.98 L。整個(gè)裝置隔絕外界空氣進(jìn)人,并用黑布包裹,以防光對(duì)ANAMMOX混培物的損害,裝置中添加少量活性氧化鋁顆粒(直徑 l-3 mm)作為微生物附著的載體,并能起到分散污水的作用(如圖2)。水再混合-定量的污泥濾液,作為ANAMMOX反應(yīng)器的進(jìn)水。

  

表1 污泥濾液水質(zhì)


ρ(NH4+-N)/
(mg·L-1) ρ(NO2--N)/
(mg·L-1) ρ(NO3-N)/
(mg·L-1) ρ(CODcr)/
(mg·L-1) PH值
350-400 <5 <5 100~120 7.5~8.5

2 組合反應(yīng)系統(tǒng)的啟動(dòng)及運(yùn)行方式

  在硝化反應(yīng)器中加人 700 mL某污水處理廠好氧曝氣池的好氧污泥,并以該污水處理廠厭氧消化后的污泥濾液(經(jīng)適當(dāng)稀釋)作為進(jìn)水啟動(dòng)硝化反應(yīng)器,運(yùn)行初期,將進(jìn)水稀釋至NH4+-N的質(zhì)量濃度為 65 mg/L,溫度為 30 ℃,pH值控制在 7.5~8.5,停留時(shí)間約為 42 h。當(dāng)反應(yīng)器出水的 NH4+-N去除率連續(xù)3 d在90%以上,即認(rèn)為反應(yīng)器穩(wěn)定出水。進(jìn)一步減少稀釋倍數(shù),從而增加進(jìn)水NH4+-N的質(zhì)量濃度,使反應(yīng)器逐步承受更高NH4+-N的質(zhì)量濃度。當(dāng)進(jìn)水NH比+-N的質(zhì)量濃度達(dá)到400mg/L,出水NH4+-N去除率連續(xù)多天穩(wěn)定在90%以上,即可認(rèn)為硝化反應(yīng)器啟動(dòng)完成,進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)。
  在 ANAMMOX反應(yīng)器中加人700 mL反硝化段的污泥,用硝化反應(yīng)器出水對(duì)污泥濾液進(jìn)行適當(dāng)稀釋,作為ANAMMOX反應(yīng)器的進(jìn)水,一般ρ(COD)<50 mg/L。實(shí)際運(yùn)行中,硝化反應(yīng)器出水的氮有一部分以NO3--N的形式存在,不能直接參與ANAMMOX反應(yīng)。因此,為了使ANAMMOX反應(yīng)器進(jìn)水NO2--N濃度滿足反應(yīng)需求,通過外加NaNO2 溶液補(bǔ)足,使得反應(yīng)器進(jìn)水NO2--N和NH4+-N的質(zhì)量濃度接近1.1:1。運(yùn)行初期,調(diào)節(jié)進(jìn)水NO2--N的質(zhì)量濃度為 50 mg/L,NH4+-N的質(zhì)量濃度為45 myL,溫度為30℃,pH值控制在7.5~8.5,停留時(shí)間約為 30 h。當(dāng)反應(yīng)器連續(xù) 3 d保持穩(wěn)定出水后,逐步提高基質(zhì)濃度來(lái)提高反應(yīng)器進(jìn)水負(fù)荷(NO2--N的質(zhì)量濃度從 50 mg/L上升到400 mg/L左右;NH4+-N的質(zhì)量濃度從 45 mg/L上升到 360 mg/L左右),直至完成啟動(dòng),反應(yīng)器開始穩(wěn)定運(yùn)行。

3 結(jié)果與討論

3.1 硝化反應(yīng)器啟動(dòng)及運(yùn)行
  硝化反應(yīng)器運(yùn)行穩(wěn)定,氨氮去除效果明顯。實(shí)際運(yùn)行中,反應(yīng)器進(jìn)水氨氮的質(zhì)量濃度從最初的65 mg/L上升到最后的 400 mg/L左右,氨氮去除率基本都能維持在95%以上,每次提高氨氮的進(jìn)水濃度,系統(tǒng)都能在3~5d時(shí)間內(nèi)恢復(fù)正常。
3.2 硝化反應(yīng)器亞硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化率的控制
  硝化反應(yīng)器雖然不是本次實(shí)驗(yàn)研究的重點(diǎn),但是其出水的氮能否穩(wěn)定的以亞硝態(tài)氮形式存在,關(guān)系到其與ANAMMOX反應(yīng)器組合的運(yùn)行效果。實(shí)驗(yàn)前半段,為了順利啟動(dòng)反應(yīng)器,對(duì)反應(yīng)器沒有作特殊控制;后半段,隨著進(jìn)水氨氮負(fù)荷的提高,并控制反應(yīng)器內(nèi)的pH值保持在7.5~8.5,DO保持在0.5~1.5mg/L,使反應(yīng)器的出水中的亞硝態(tài)氮濃度明顯升高,亞硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化率最高可達(dá)30%左右(如圖3)。但是,這樣的轉(zhuǎn)化率,無(wú)法完全滿足ANAMMOX 反應(yīng)器對(duì)亞硝態(tài)氮的需求。因此,為了ANAMMOX反應(yīng)器的順利運(yùn)行,本次實(shí)驗(yàn)中在硝化反應(yīng)器出水添加適量NaNO2 溶液,再與污泥濾液混合,作為 ANAMMOX 反應(yīng)器的進(jìn)水。

3.3 ANAMMOX 反應(yīng)器啟動(dòng)及運(yùn)行
  ANAMMOX 反應(yīng)器運(yùn)行良好,當(dāng)氨氮的質(zhì)量濃度低于300mg/L,亞硝態(tài)氮的質(zhì)量濃度低于330 mg/L時(shí),系統(tǒng)內(nèi)的氨氮和亞硝態(tài)氮去除率在改變進(jìn)水濃度期間雖有起伏,但經(jīng)過調(diào)整適應(yīng)后,均能穩(wěn)定在90%以上。只是在最后再次提高進(jìn)水氨氮和亞硝態(tài)氮的質(zhì)量濃度時(shí),去除率一度下跌至70%以下,最后經(jīng)過一段時(shí)間調(diào)整,去除率穩(wěn)定在80%左右(如圖4)。說(shuō)明在厭氧、避光、低碳源 p(COD<50 mg/L)條件下,氨氮確實(shí)可以作為電子供體,直接被亞硝態(tài)氮氧化。

3.4 ANAMMOX反應(yīng)器中硝態(tài)氮的變化情況
  ANAMMOX反應(yīng)器的進(jìn)水中存在一定量的硝態(tài)氮,還有少量的 COD,但是實(shí)際運(yùn)行結(jié)果表明,出水中的COD和硝態(tài)氮的質(zhì)量濃度變化很小,這就進(jìn)一步驗(yàn)證了氨氮不能直接被硝態(tài)氮氧化的事實(shí)。另外,也可以看出,參與ANAMMOX反應(yīng)的細(xì)菌占主導(dǎo)地位,反硝化途徑基本不存在。原因大概是,實(shí)驗(yàn)中所用的經(jīng)厭氧消化后的污泥濾液中,可被微生物利用的有機(jī)質(zhì)太少。
3.5 氨氮和亞硝態(tài)氮的去除情況
  ANAMMOX 反應(yīng)器中,實(shí)際去除的氨氮和亞硝態(tài)氮的物質(zhì)的量比約為1:1.133(如圖5),基本驗(yàn)證了有關(guān)文獻(xiàn)報(bào)道的1:1.1的比例。

4 結(jié)論與總結(jié)

  通過本次實(shí)驗(yàn),初步驗(yàn)證了硝化-ANAMMOX組合反應(yīng)器處理城市消化污泥濾液等高氨氮、低有機(jī)質(zhì)的廢水的可行性,既去除了高濃度的氨氮和總氮,又克服了碳源不足的矛盾。因而,針對(duì)類似的水處理方面,具有很好的應(yīng)用前景。
  ANAMMOX反應(yīng)中,氨氮能作為電子供體直接被亞硝態(tài)氮氧化,生成氨氣,但是不能直接被硝態(tài)氮氧化,因此提高硝化段的亞硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化率對(duì)于該工藝具有重要意義。本次實(shí)驗(yàn)中,硝化反應(yīng)器的亞硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化率最高只達(dá)到30%左右,并不理想,這將是今后對(duì)ANAMMOX工藝進(jìn)一步研究的重要內(nèi)容之一。
  本次實(shí)驗(yàn)中ANAMMOX反應(yīng)器的啟動(dòng)和運(yùn)行基本取得了成功,最后氨氮和亞硝態(tài)氮的進(jìn)水質(zhì)量濃度分別達(dá)到約 360和 400 mg/L,系統(tǒng)基本保持穩(wěn)定,出水狀況良好。只是由于采用的水力停留時(shí)間為 30 h,因此最高的總氮容積負(fù)荷僅為 493.4mg/(L·d),有關(guān)反應(yīng)器的負(fù)荷將在今后實(shí)驗(yàn)中作進(jìn)一步研究。

參考文獻(xiàn):
  [1] M C M Van Loosdrecht,M S M Jetten.Microbiological conver-sions in nitrogen removal[J]. Wat Sci Tech,1998,38(l):l-7.
  [2] Van De Graaf,A A Mulder A,Bruijn P D.et al.Anaerobic oxi-dation of ammonlum is a blologically mediated process[J].Appl and Environ Microbiol,1996,61(4):1246-1251.
  [3] Mike SM Jetten,Michael Wagner,John Fuerst,et al.Microbiol-ogy and application of the anaerobic ammonium oxidation(‘a(chǎn)nam-mox’)process [J].Current Opinion in biotechnology,2001,12(l):283—288.


作者簡(jiǎn)介:吳永華(1978-),男,浙江嘉興人.現(xiàn)在同濟(jì)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院攻讀碩士學(xué)位.主要研究方向?yàn)樗廴究刂疲虾J忻堋B?88號(hào)城市染控制國(guó)家工程研究中心606室.wyh46@sina.com

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